今年以來,陜鋼集團龍鋼公司軋鋼廠緊盯降本增效目標,鼓勵全體員工立足崗位,圍繞“大干50天,決勝總目標”任務蓄勢聚力,集智凝智、深挖內(nèi)潛,在生產(chǎn)一線涌現(xiàn)出無數(shù)節(jié)能降本“達人”。
思變:降本從點滴做起
邢耀飛是一名裝配班長。作為基層班組管理人員,他深知,只有思想統(tǒng)一,降本工作才會有事半功倍的效果。日常工作中,他從加強班組員工思想教育入手,利用班前班后會及時傳達公司、分廠重要會議精神,凝聚思想,匯聚干事力量。他堅信“一切成本皆可降”,本著“浪費不以量小而為之,節(jié)約不以微小而不為”的原則,從細節(jié)著手,制定出一系列崗位降本措施,引導班組員工清楚降本目標和措施,扎實落實降本增效工作。在辦公區(qū)域增加節(jié)能減排標語,照明開關處增加“隨手關燈”標識,水龍頭區(qū)域增加“節(jié)約用水、隨手關水”標識,嚴格落實區(qū)域冷風機濕簾水量充足,辦公區(qū)域空調(diào)溫度設置不低于26℃,杜絕長明燈、長流水等能源浪費現(xiàn)象,倡導節(jié)約每一度電、每一滴水、每一張紙,減少資源浪費。同時定期組織開源節(jié)流、降本增效專題培訓,激發(fā)班組員工主人翁意識,立足崗位,從小處著手,精打細“算”。
深挖:尋找關鍵突破口
“只有深入現(xiàn)場挖掘,掌握各工藝生產(chǎn)環(huán)節(jié)要求,才能更好地開展降本增效工作。”邢耀飛是這樣說的,也是這么做的。他堅持每天深入生產(chǎn)一線,熟悉現(xiàn)場設備運行情況,掌握了解工藝知識。他對現(xiàn)場設備工藝細節(jié)有自己獨到的理解。前段時間,棒三軋機壓下連接裝置出現(xiàn)銹蝕狀況,導致壓下螺栓緊固后,軋機傳動端上輥軸承座與軋輥配合間隙小,容易造成軋機上輥密封與軋輥內(nèi)套摩擦燒損現(xiàn)象,影響生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)問題后,他立即組織班組技術骨干研究討論,制定實施方案,將銹蝕的連接裝置割除,用厚壁鋼管鉆連接孔代替。改造后,有效解決了軋機傳動端密封燒損現(xiàn)象,不僅提高了小時過鋼量,且年可節(jié)約費用12萬元。
獻計:奇思妙想出奇招
他始終秉承“降本無止境,進步無止境”的理念,“時刻牢記效率為王,成本制勝”的道理,并持之以恒貫徹到工作的方方面面。結合工作實際,他仔細排查工作中可以節(jié)能降耗的每個細節(jié),無論是作業(yè)區(qū)、班組發(fā)現(xiàn)整改的問題,還是自己在生產(chǎn)實踐中摸索的經(jīng)驗規(guī)律,第一時間納入改善計劃,尋根源、查資料、立方案、做試驗,直到效果驗證。
近期,有員工反映導衛(wèi)梁固定螺母不耐用且?guī)齑娓婕,影響軋機裝配質(zhì)量。經(jīng)過一番研究后,他決定自制一批備件解決燃眉之急。經(jīng)測量,他設計好圖紙,就地取材收集廢軸和圓鋼邊角料,與機加工確定加工方案、工藝要求后,立即制作起來,鉆孔、車螺紋……很快一批高強度導衛(wèi)梁固定螺母制作成功。經(jīng)上線使用,自制的螺母不僅滿足生產(chǎn)需求,而且保障了導衛(wèi)梁的穩(wěn)定性。
工作中,類似的事例數(shù)不勝數(shù),他始終立足崗位,從點滴入手,在創(chuàng)新創(chuàng)效和小技小改中不斷探索,讓廢舊設備煥發(fā)新生,為生產(chǎn)穩(wěn)定順行提供有力保障。邢耀飛說,“降本增效是每一個人的事,只要我們每個人邁出一小步,就會使企業(yè)邁出一大步。”他表示,將持續(xù)把降本增效工作貫穿始終,在細節(jié)上下功夫,在實干處接續(xù)發(fā)力,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。(衛(wèi)揚)
責任編輯:白子璐
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